某选矿厂处理的原矿石为单一硫化铜矿石,主要含铜矿物为斑铜矿和辉铜矿,可浮性好。该矿厂采用的原选矿工艺选矿指标一直较好,但近年来,1#、2#矿体基本采完,该矿厂开始转采其他矿体的矿石,原矿品位下降,可选性变差,浮选技术指标不够理想。为提高铜精矿品位,该选矿厂对浮选工艺进行了系统的改进。

单一硫化铜矿

1、增加精选作业,提高精矿品位

处理单一硫化铜矿石,浮选设备为浮选柱,一次粗选一次扫选的简单开路流程。在处理1#矿体含铜品位1%左右的易选矿石时,铜精矿品位在25~28%,但在处理2#、3#矿体的矿石时,由于原矿品位低,铜矿物的可浮性也较差,铜精矿品位很难提高,仅在20%左右,在确保回收率的条件下提高精矿品位。采用了一台浮选柱作为精选,构成一次粗选、一次扫选和一次精选的闭路浮选流程,使铜精矿品位提高2%左右。

浮选机

2、改进精选流程结构

该选厂在增加一次精选作业后,对提高精矿品位的幅度不大。因为改进后的一次粗选一次扫选和一次精选的浮选流程,实际上是两次粗选和一次精选的简单闭路浮选流程(即粗选和扫选的泡沫产品合并给入精选作业),所以不够合理,如:粗选和扫选两台浮选柱的泡沫产品,在粒度组成、含铜品位和各种性质等均有很大差异,应按其特点分开精选为好,因而对精选设备和流程结构进行改进,改进后的铜精矿品位稳定在29%左右。

3、改用浮选机精选

在采用浮选柱作精选过程中,通过生产实践的考查和分析,发现浮选柱作为精选设备,精选效率差,作业回收率仅达到85%左右,精矿产品中细泥含量也较高,不易提高精矿品位,而精矿中的粗粒级产率却较低,但含铜品位较高,所以在精选尾矿中的铜多损失于粗粒级中,造成精选作业回收率低下。后来改用机械搅拌式浮选机作精选代替浮选柱,完全改变了上述状态,精选作业得到强化,粗粒级上浮率增加,细粒级相对减少,使精选尾矿含铜品位降低,提高了精选作业回收率达到94%以上,铜精矿品位也提高了3%左右。

浮选设备

通过上述改进措施,铜精矿品位并没有因为矿石性质发生变化而骤减,而是保持在了一个较高的水平,这充分说明该厂采取的应对改进措施是成功的。